Buru Energy Limited a annoncé une mise à jour des opérations de test de flux de Rafael. Le test d'écoulement de Rafael a repris le vendredi 4 mars après avoir été suspendu en raison du cyclone Anika. L'objectif de la poursuite de l'essai était d'obtenir des données supplémentaires sur le débit et la pression et des échantillons stables de flux pour l'analyse du gaz et des liquides. La période d'écoulement s'est achevée le 7 mars et le puits a maintenant été fermé pour une montée en pression prolongée. Les données de pression seront téléchargées à partir des jauges de fond de puits après la fin de la fermeture actuelle et seront analysées pour obtenir des informations supplémentaires sur le réservoir. La pression de tête de puits initiale avant le début de l'écoulement était d'environ 4 500 psi. Le puits a ensuite été mis en production avec différents réglages de l'étrangleur pour obtenir des données sur le débit et la pression. Les taux d'écoulement ont augmenté comme prévu jusqu'à 6,52 mmcfd sur un choke de 128/64 pouces avec une pression de tête de tubage stable de 164 psi. Le puits a ensuite été mis en torche pour obtenir des taux qui n'étaient pas entravés par l'équipement d'essai. Cela a produit des taux estimés à 7,6 mmcfd à une pression de tête de tubage de 165-170 psi. Avec la production de condensat, cela équivaut à environ 1 570 barils d'équivalent pétrole en utilisant un facteur de conversion énergétique général de 6 000 pieds cubes de gaz équivalent à un baril de pétrole. Les mesures de la production de condensats pendant ces périodes d'écoulement stabilisé étaient constamment de 40 barils par million de pieds cubes de gaz. Ce taux devra être vérifié par l'analyse en laboratoire des échantillons pressurisés collectés. Ces mesures en laboratoire permettront également de déterminer la quantité de GPL dans le gaz. De petites quantités de fluide de complétion à forte salinité ont continué à être produites pendant le nettoyage du puits. Programme Rafael Forward : Ce test concernait la partie inférieure de la section de la dolomie d'Ungani, dans un trou ouvert non tubé. La partie supérieure de la section de la dolomite d'Ungani, où l'afflux de gaz a été observé pendant le forage du puits, n'a pas fait partie de ce test car elle a été couverte par la colonne de tubage de 7 pouces afin d'assurer que le contrôle du puits puisse être maintenu pendant le forage. La section de réservoir supplémentaire interprétée dans les carbonates de Laurel supérieur au-dessus de la dolomie d'Ungani présente une colonne d'hydrocarbures brute de 75 mètres (très probablement du gaz humide) avec environ 10 mètres de paye nette présente, et cette section est également derrière le tubage de 7 pouces. Pour tester ces zones supplémentaires, il faudra recompléter le puits afin de permettre la perforation et le test de zones individuelles, ce qui nécessitera un appareil de reconditionnement. Buru recommandera à la coentreprise de planifier ces tests supplémentaires dès que possible.