Alvopetro Energy Ltd. a achevé en octobre le forage du puits 183-A3 sur le champ de gaz naturel de Murucututu, qu'elle détient à 100 %. Le puits a été foré jusqu'à une profondeur totale mesurée de 3 540 mètres et, d'après les diagraphies à ciel ouvert, il a rencontré une zone productive nette potentielle de gaz naturel dans le membre Caruaçu de la formation Maracangalha et le membre Gomo de la formation Candeias, avec une profondeur verticale totale de 127,7 mètres de zone productive potentielle de gaz naturel, en utilisant un seuil de porosité de 6 %, un seuil de Vshale de 50 % et un seuil de saturation de l'eau de 50 %. La zone productive nette potentielle était répartie sur cinq séquences (quatre dans le Caruaçu et une dans le Gomo).

Alvopetro a complété le puits en utilisant 10 manchons coulissants ciblant chacune des cinq séquences. Les manchons coulissants ont été utilisés pour que chaque intervalle puisse être isolé de manière sélective et stimulé de manière plus efficace et sélective. Chaque manchon a été ouvert avec succès et de l'acide a été injecté séquentiellement pour établir la communication avec chacun des intervalles ciblés.

Trois manchons de la séquence 3 de la formation de Caruaçu ont été testés sélectivement pour vérifier les fluides et la perméabilité. Les résultats de la séquence 3 confirmant une perméabilité plus faible, ces manchons ont été fermés afin d'isoler cette séquence. Ensuite, les sept autres gaines ont été ouvertes, acidifiées et mélangées en vue de la production.

Au cours des opérations d'écouvillonnage, la société a d'abord récupéré les fluides de complétion, mais a continué à observer un afflux d'eau dans le puits de forage. La majorité des fluides produits sont des fluides de complétion, mais les résultats indiquent qu'au moins un intervalle produit de l'eau de formation. Le principal avantage des manchons coulissants est que l'entreprise peut désormais fermer les manchons pour isoler les zones produisant de l'eau et cibler les zones produisant principalement du gaz naturel.

Cependant, l'une des limites des manchons coulissants est que les orifices de chaque manchon ont un contact très limité avec le réservoir, sur une base non stimulée, par rapport aux perforations. Au cours de la dernière période d'écoulement de 7,25 heures, le puits a produit un débit moyen de 8,5 e3m3/j (300 Mpc/j) avec un débit final stabilisé de 4,9 e3m3/j (175 Mpc/j). La pression de départ à la tête du puits était de 1 661 psi (11 445 kPa) et la pression finale de 114 psi (783 kPa).

Pendant la période d'écoulement final, le puits a produit 2 572 mètres cubes de gaz, sans condensat ni eau. Après avoir isolé les zones dominées par l'eau, l'accès au réservoir et la production des zones dominées par le gaz naturel peuvent être optimisés par des perforations ou des stimulations supplémentaires. Le puits va maintenant être mis en production vers l'installation de production adjacente pendant que l'on finalise le plan opérationnel pour isoler les zones d'eau et optimiser ensuite les zones ayant la capacité la plus élevée.