Falcon Oil & Gas Ltd. a communiqué les informations suivantes sur les opérations du puits Amungee NW-2H ("A2H") dans le sous-bassin de Beetaloo, dans le Territoire du Nord, en Australie, avec le partenaire de la coentreprise de Falcon Oil & Gas Australia Limited, Tamboran (B2) Pty Limited ("Tamboran"). Gas Australia Limited, Tamboran (B2) Pty Limited (" Tamboran "), collectivement la coentreprise En décembre 2022, le puits A2H a été foré jusqu'à une profondeur totale de 3 883 mètres, y compris une section horizontale de 1 275 mètres dans le schiste Amungee Member B, avec un programme de stimulation en 25 étapes achevé sur une section horizontale de 1 020 mètres en mars 2023. Les opérations d'installation des tubes de production ont été achevées fin avril 2023 et le puits a ensuite été rouvert pour préparer les tests de débit de production. Il s'agit seulement du sixième puits foré et stimulé par fracturation dans le sous-bassin de Beetaloo à ce jour.

Mise à jour sur les tests d'écoulement. Le puits A2H a réalisé une percée de gaz, cependant, la modélisation et l'analyse indépendante d'un laboratoire américain ont identifié une peau potentielle inhibant l'écoulement du gaz depuis le schiste stimulé. Malgré cela, le gaz s'est écoulé à un taux moyen de 0,97 mmcf/d sur 50 jours avec environ 10% de l'eau utilisée dans le programme de simulation récupérée à ce jour, bien en dessous des autres puits dans le bassin.

La JV estime que les flux du puits doivent encore établir un taux de production initial non inhibé sur 30 jours. Le puits produit actuellement environ 0,83 mmcf/d et la récupération d'eau est d'environ 50 bbl/d, avec une production de gaz et une récupération d'eau cumulées de 52,37 mmcf et 17 879 bbl, respectivement. Les phases d'hydrocarbures récupérées sont du gaz sec avec 90,4 % de méthane et 2,9 % d'éthane.

La JV estime que les résultats ne sont pas représentatifs du potentiel de production sous-jacent de la partie B des schistes d'Amungee, car le puits Amungee NW-1H ("A1H") a atteint des débits supérieurs à 5 mmcf/d sur une distance normalisée de 1 000 mètres à partir de la même base de forage en 2021. Une analyse est également en cours pour comparer la conception de la complétion et de la stimulation du puits A2H et la stimulation de la fracturation du puits A1H en 2016, qui a fait l'objet d'un essai de diagraphie de la production en 2021, afin d'établir l'approche optimale pour les conceptions futures de la complétion et de la stimulation de la fracturation.