Canadian Overseas Petroleum Limited lance un programme d'investissement visant à améliorer ses niveaux de production en résolvant les contraintes et les goulets d'étranglement qui ont limité la production de pétrole dans les BFSU exploitées par la société entre 2022 et aujourd'hui. Ce programme permettra d'augmenter la production de pétrole, actuellement limitée principalement par le gaz associé/injecté produit à haute pression. En outre, les modifications apportées à la configuration des puits de production à haute productivité devraient réduire les interruptions de production induites par la paraffine dans ces puits, augmentant ainsi la production globale et réduisant de manière significative les coûts d'exploitation du champ.

La construction du système de collecte de gaz de la BFSU devrait commencer le 29 avril, sous réserve des conditions météorologiques. La construction et la mise en service devraient durer environ 2 à 3 mois, avec des retards possibles dus aux contraintes de la chaîne d'approvisionnement concernant les équipements spécialisés associés à la mise à niveau des puits. Le projet consiste en 5 miles de tuyaux en acier à haute pression acheminés à travers la zone centrale du champ.

Dans un premier temps, huit (8) des 34 puits de production seront reliés au système à haute pression, le système actuel de collecte de gaz à basse pression desservant les puits restants. Le système est conçu pour capter de manière optimale des puits supplémentaires avec des pressions accrues au fur et à mesure de la maturation de l'inondation miscible du champ. Cet aspect réduira les coûts initiaux, car ces raccordements seront échelonnés dans le temps.

Parallèlement, des améliorations seront apportées aux installations des puits qui seront raccordés au système modernisé. Ces améliorations comprendront l'ajout de séparateurs à haute pression et d'unités de traitement à pression plus élevée. Le coût total de la modernisation du système est estimé à 4,5 millions de dollars.

La production de pétrole à partir de quatre puits à haute productivité a été entravée entre 2022 et aujourd'hui en raison de l'obstruction par la paraffine à un niveau élevé des tubulures. Bien que la conception des configurations de ces puits permette des traitements pour atténuer ces problèmes de paraffine, les problèmes rencontrés et leur fréquence n'avaient pas été prévus. Afin d'augmenter la production journalière moyenne de pétrole de ces puits, ils seront convertis en puits de pompage et d'écoulement, avec des équipements de puits à pression nominale améliorée pour permettre des opérations sûres et efficaces.

Les coûts d'exploitation sur le terrain seront également réduits de manière mesurable grâce à la diminution des interventions sur les puits pour éliminer les blocages de paraffine. Après la mise en service du système de collecte de gaz modernisé et l'amélioration des installations de puits, le brûlage temporaire de gaz cessera et tout le gaz sera récupéré pour être réinjecté dans le milieu miscible. En outre, la société a l'intention d'augmenter l'injection de gaz miscible d'environ 3,5 MMCF/j à un maximum de 8,5 MMCF/j par l'achat de gaz naturel et de GPL supplémentaires.

Cela permettra de remettre le système d'injection de miscible sur les rails et d'augmenter les volumes de production après que les volumes d'injection aient été réduits en 2022 en raison des pressions élevées subies par certains puits de production. Les coûts de cet injecteur miscible supplémentaire sont nettement inférieurs à ceux de 2022, mais la société n'est pas en mesure de prévoir ces coûts futurs.