Calima Energy Limited a fourni une mise à jour de la production de fin d'année 2021 et de l'état des 3 puits Leo qui ont commencé à être vidés de leur fluide de fracturation à la mi-novembre. Au cours de la troisième semaine de décembre, les niveaux de production ont dépassé 3 800 bep/j et étaient en bonne voie pour atteindre l'objectif de 4 500 bep/j au 31 décembre, mais un certain nombre d'événements ont empêché les puits d'atteindre le pic de production, qui est maintenant prévu pour février 2022. Malgré le froid extrême, les trois puits Leo de Thorsby continuent de se nettoyer après la stimulation de leurs fractures. Les puits Leo sont les premiers puits Sparky de troisième génération avec des puits de grande portée et des complétions de fractures plus intensives. Afin d'assurer une production optimale pendant toute la durée de vie des puits, nous surveillons en permanence la productivité des puits, les coupures d'eau, le rapport gaz/pétrole (GOR) et la production de solides, afin de nous assurer que le système de pompage optimal en surface et en fond de puits a été sélectionné en fonction des caractéristiques des puits, de manière à ce que les puits produisent un rendement économique maximal plutôt que des débits à court terme. Deux des trois puits ont obtenu d'excellents résultats en termes de durée de fonctionnement et de production, mais le troisième puits nécessite des travaux supplémentaires pour être optimisé, ce qui n'est pas inhabituel lors du forage de puits prolongés. Bien que les problèmes opérationnels à court terme soient frustrants, aggravés par les vacances, le COVID et le temps extrêmement froid de l'hiver, les puits continuent de répondre aux attentes, voire de les dépasser, et la société est convaincue que les puits de troisième génération vont dépasser les courbes de production des puits Sparky de deuxième génération et les niveaux de production cumulés. Leo #1 (102/06-07-050-01W5) : Début de la décantation le 15 novembre 2021 avec présence d'hydrocarbures de formation le 17 novembre 2021. Les coupures d'eau ont diminué de 100% à ~60% le 9 décembre 2021, lorsque le puits s'est effondré, nécessitant des opérations de reconditionnement. La configuration de la pompe a été ajustée et le refoulement a repris le 14 décembre 2021. Ce puits continue à se nettoyer et est resté en production depuis son dernier workover mi-décembre. Les coupures d'eau actuelles sur le puits se sont améliorées à ~50%, et le puits produit actuellement plus de 400 boe/d de pétrole. La récupération de la charge est estimée à 90 jours. Une fois la charge entièrement récupérée, le puits devrait produire à une coupe d'eau stabilisée de 55%, ce qui devrait entraîner une production de pointe de 450-550 boe/d. Leo #2 (102/07-07-050-01W5) : Début de la décantation le 16 novembre 2021 avec présence d'hydrocarbures de formation le 17 novembre 2021. Les coupes d'eau ont diminué de 100% à